Études et Choix Techniques
Cette page détaille les choix techniques majeurs que nous avons faits pour rendre l’OTTO-JÄGER le plus efficace possible lors des épreuves au MakerSpace d’UniLaSalle Amiens.
🦾 Les Bras : Le Système de Glissement
Le grand point fort de notre robot pour l’épreuve du Sumo repose sur la conception et l’utilisation de ses deux bras articulés :
- Mécanisme de glissement : Comme on peut le voir sur les vidéos de nos matchs, les bras utilisent un système horizontal qui vient glisser et racler le sol de l’arène.
- Avantage stratégique : Ce mouvement de glissement permet de passer efficacement sous le châssis du robot adverse pour le soulever et l’éjecter, tout en maintenant notre propre robot bien stable sur ses pieds.
- Force d’impact : Deux servomoteurs puissants sont directement dédiés à ce système pour appliquer une force de poussée maximale au moment du contact.
⚙️ Choix de la Motorisation : Passer à 6 Moteurs
Alors que le modèle d’origine utilise seulement 4 moteurs, nous avons pris la décision technique d’en installer 6 :
- 4 moteurs pour la base : Ils gèrent la marche et les déplacements (hanches et chevilles).
- 2 moteurs pour les bras : Ils activent de manière indépendante notre système de glissement pour le combat.
Ce choix a demandé une étude précise de l’espace interne de notre coque noire pour réussir à passer l’intégralité des 6 nappes de câbles sans bloquer les articulations.
🎮 Pilotage : Le Choix du 100% Manuel
Nous avons délibérément choisi de supprimer la marche automatique pour ce tournoi :
- Contrôle total via RemoteXY : Le robot est piloté en temps réel par Bluetooth/Wi-Fi depuis notre smartphone.
- Adaptabilité : Le pilotage manuel s’est avéré indispensable pour feinter nos adversaires, corriger notre placement sur le baril de Sumo et déclencher l’attaque des bras au timing parfait.
⚡ L’Alimentation
Pour faire fonctionner cet ensemble de 6 moteurs, nous avons opté pour une batterie 9V rechargeable en USB-C.
Note technique (Retour d’expérience) : Si ce choix offre une excellente tension pour la puissance des bras, la consommation simultanée des 6 moteurs poussés au maximum a rapidement vidé l’énergie disponible, ce qui a causé notre panne en finale. Une gestion plus économique de la batterie sera à étudier pour les prochaines versions.